PL型单机除尘器结构组成及特点:
1、风机部件采用仿离心通风机,风量大,风压高,风机特性曲线硬,并采用消声措施,使用时噪音小。
2、过滤器部件采用工业涤纶布为滤料的扁布袋过滤器,布袋内装有弹簧钢丝网,过滤效果好,换滤袋方便,使用寿命长。
3、过滤器部件的清灰机构,是采用电动机带动偏心轮,连杆使布袋抖动而沾在滤袋外表面的粉尘。其控制装置分自控和手控两种。自控即在风机连续工作时,清灰机构定时自动振打清灰,手控即风机停止后清灰机构自动工作,数十秒钟后自动停止,也可根据需要随时启动清灰电机振打清灰,清灰时间长短由用户自行调节时间继电器。
4、过滤器部件装有即宽畅又密封的快速折卸检修门,以便需要时进行检修和移出过滤器。
5、集尘器上方一侧的进风接口在需要时可折下,以便于加大进风口面积的使用。
6、该机组现有十六种规格,分A、B两型。A型设灰斗抽屉、B型不设灰斗抽屉。下部加法兰;由用户直接配接在折包口料仓倒料口,混料库、喷砂箱、皮带运输调头处等扬尘设备上就地除尘,粉尘直接回收。
PL型单机除尘器工作原理:
含尘气体进入箱体,由扁布袋过滤器进行过滤,粉尘被阻留在滤袋外表面,已净化的气体通过滤袋进入风机,由风机吸入直接排入室内(也可接管排至室外)。
随着过滤时间的增加、滤袋外表面沾附的粉尘也不断增加、滤袋阻力也相应增加,从而影响除尘效果,采用自控清灰机构进行定时振打清灰或手控清灰机构停机后自动振打数十秒钟,使沾在滤袋外表面的粉尘抖落下来,落到集尘容器(抽屉)中的粉尘由人工拉出。


<一>、单机布袋除尘设备性能的改进
以往燃煤锅炉应用除尘滤袋不成功,分析起来有以下几方面的原因:(1)滤料选用不当;(2)没能针对燃煤锅炉烟气是高温酸性气体的特性采取相应的技术保护措施,照搬布袋收尘器在冶金、建材、等行业成功的运行经验;(3)除尘器本身制造质量不好以及系统运行控制保护措施不当等原因。
现在这几方面都已经取得了巨大进步:
先布袋收尘器在滤布的强度、耐高温、耐腐、耐磨等方面都有很大的提高。国外筛选出了适合于反吹类单机布袋除尘设备的专用滤料——玻璃纤维,以及适合于脉冲、反吹两类布袋收尘器的通用型滤料——聚笨硫醚(PPS)、聚酰亚胺(P84)、聚四氟乙烯(PTEE)。其中聚酰亚胺(P84)、聚四氟乙烯(PTFE)由于高昂使用者甚少,玻璃纤维由于只能用于反吹类(微压清灰)布袋收尘器,使用者也不多。只有聚苯硫醚(PPS),性能较好,居中,通用性强,得到了广泛应用。
其次,针对燃煤锅炉烟气是高温酸性气体的特性采取了相应的技术保护措施——烟气过滤前处理工艺。通过大截面结构、气流均布装置、格栅形惯性分离器等装置降低烟气流速、去除大颗粒及带火烟尘,用粉尘预涂工艺处理低温烟气,用烟气紧急喷雾降温工艺处理高温烟气。
第三,设备的制造、安装水平已有明显进步,普遍实现了工装、模具化,队伍的安装水平也有较大提高;系统控制已实现自动化,采用PLC进行自动控制,对运行参数进行时实监控。
<二>、脉冲布袋收尘器中箱体与上箱体的要求
中箱体设计时一般要求高度比安装的脉冲单机除尘器长一米以上,这样有利于气流的扩散,减少对除尘滤袋的冲击,提高除尘滤袋寿命及除尘效率。我厂230烧结配料除尘安装的除尘滤袋基木与灰斗上沿齐平,导致布袋换频繁,现己准备改造。上箱体制作时应保证壁体光滑(特别是仓顶盖之间的通询,保证雨水止常流走。安装仓顶盖的四边梁要有足够的强度,防止四边梁变形、下沉,否则会导致仓顶盖密封不严漏风,我厂炼钢50吨转炉除尘就存在此问题,导致维护困难。箱体内的花板(上箱体与中箱体之间隔柳是袋式除尘器的关健配件之一,主要起分隔尘气和固定除尘滤袋的作用在招标时一定要采用定位靠模工艺,花板孔采用数控四柱冲压加工,确保孔径偏差为±0.1mm,孔距偏差为±0.5mm,花板平面度<2/1000,对角线长度偏差<5mm,确保除尘滤袋安装牢固不掉袋,装拆方便花板腐蚀、变形导致的漏风,会使除尘器形同摆设我厂储运部的焦槽除尘就曾出现过花板腐蚀、变形,导致冒烟的问题,后对花板进行换,解决了冒烟的问题。
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